摘要:本文主要講述了提升運輸系統(tǒng)中液壓搖臺作為承接裝置在下降時不平緩,對罐籠有很大的撞擊。經(jīng)分析原因后,在液壓回路上增加閥門調(diào)節(jié)下降速度使液壓搖臺平穩(wěn)降落。
關(guān)健字:液壓搖臺,同步 ,閥門,調(diào)節(jié),機械工程論文發(fā)表
1、問題的提出
搖臺作為副井罐籠的承接裝置是提升人員及材料運輸?shù)陌踩U?。我礦1#副井-425米水平使用的是徐州煤礦安全設(shè)備制造有限公司生產(chǎn)的搖臂式搭接搖臺,進、出車側(cè)搖臂長均為2500mm,調(diào)節(jié)高度為500mm。由于各種因素的影響,在使用7個月左右時,出現(xiàn)了進車側(cè)和出車側(cè)搖臺起、落時不同步,表現(xiàn)為出車側(cè)在起、落時均比進車側(cè)慢約20秒左右。而且,兩側(cè)搖臺下降時不是平緩的下落,而是急速下落,對罐籠造成很大的撞擊。
2、分析原因:
由圖可知,搖臺的起、落是依靠液壓缸1推動驅(qū)動滑車2前后移動,使驅(qū)動輪3位置發(fā)生變化,從而完成搖臺的抬起或下落。
從搖臺的工作鏈上采用排除法進行分析,并做了實踐,更換了油缸和油管(油管等長),效果沒有發(fā)生改變。那么,造成兩邊搖臺起落不同步和撞擊大只可能有兩方面原因:
1) 搖臺兩邊介質(zhì)流量大小匹配不當(dāng),導(dǎo)致了起落不同步。
2) 兩邊搖臺下落時,驅(qū)動輪在驅(qū)動滑車上的運行軌跡出現(xiàn)了偏差,不能平緩的過渡,導(dǎo)致下落時對罐籠造成很大的沖擊。
3、處理方法:
從上面的分析結(jié)果,采用如下的處理方法:
1)流量調(diào)整措施:不考慮其他因素,比如說安裝高度、油管位置等因素,在運行較快的一邊油管上加節(jié)流閥(或截止閥),現(xiàn)場調(diào)整介質(zhì)流量大小,使兩邊流量匹配,保證兩邊同步。
2)現(xiàn)場試驗調(diào)整驅(qū)動輪與驅(qū)動滑車的接觸軌跡,盡量保證驅(qū)動輪能連續(xù)、平滑的與驅(qū)動滑車配合運行。方法如下圖,在驅(qū)動滑車斜面上加楔形塊,楔形塊斜度及尺寸依試驗效果來定,利用楔形面來調(diào)整搖臂下落時的運行軌跡,達到平穩(wěn)的下落,不對罐籠造成大的沖擊。
4、結(jié)論
通過以上的技術(shù)措施,保證了1#副井-425米搖臺的安全、平穩(wěn)運行,減小了搖臺對罐籠的沖擊,延緩了鋼絲繩的伸長。而且,這次改造成本較低,效果明顯,具有較高和普遍的推廣價值。
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